| MICROSEIKI RP1110. 26台目修理記録 |
| 同時修理 RY−1500D.6台目 RB−1500.5台目 2021/6/4到着 完成 |
A. 修理前の状況
S. ポンプ圧力測定 B. 原因
C. 修理状況 D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 修理費 75,000円 オーバーホール修理。 |
| A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中、 前から見る。 |
![]() |
| A12. 点検中、 前右から見る |
![]() |
| A13. 点検中 後から見る |
![]() |
| A14. 点検中、 後から、電源入り口、吐出口、吸入口見る。 |
![]() |
| A15. 点検中、 後左から見る |
![]() |
| A16. 点検中、 上から見る |
![]() |
| A21. 点検中、 下前から見る |
![]() |
| A22. 点検中、 下前左から見る |
![]() |
| A23. 点検中、 下後から見る |
![]() |
| A24. 点検中、 下後右から見る |
![]() |
| A31. 点検中、 下から見る。 |
![]() |
| A32. 点検中、 下蓋、ポンプを取り、下から見る。壊れた配管はユーザーが捨てた。 |
![]() |
| A41. 点検中、 吸込チャンバー。下の吸込口に黒い埃が付いている、2個の配管継手が緑青を発生。 |
![]() |
| A42. 点検中、 2個のチャンバー配管継手が緑青を発生、配管潰れ防止バネにもサビが発生。 |
![]() |
| A43. 点検中、 吐出端子、吸入端子の裏見る。ホース継手が緑青を発生。 |
![]() |
| A51. 点検中、 バラック修理で調整・点検中。 |
![]() |
| S. ポンプ圧力測定.。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 S1. 圧力測定。少し圧力低下、音がやや大きい。 |
![]() |
| S2. 新品圧力測定。 |
![]() |
| C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C11. 修理中 ポンプ取り出し。 |
![]() |
| C12. 点検中、 下蓋、ポンプを取り、下から見る。 |
![]() |
| C21. 修理中 チャンバー、仕切り板、SW、端子を取り、下から見る。 |
![]() |
| C22. 修理中 圧縮板にボンドを塗って固める。 |
![]() |
| C23. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C31. 修理前 接着材が劣化した木箱圧縮板右側。 |
![]() |
| C32. 修理中 圧縮板にボンドを塗って固める、右側。 |
![]() |
| C33. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C34. 修理前 接着材が劣化した木箱圧縮板左側。 |
![]() |
| C35. 修理中 圧縮板にボンドを塗って固める、左側。 |
![]() |
| C36. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C41. 修理前 「操作パネル取り付」 の穴 |
![]() |
| C42. 修理中 「操作パネル取り付」 の穴、ボンドを染みこませる。 |
![]() |
| C43. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C51. 修理前 「電源入り口、吐出口取り付け板」 の穴 |
![]() |
| C52. 修理中 「電源入り口、吐出口取り付け板」 の穴、ボンドを染みこませる。 |
![]() |
| C53. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C54. 修理中 外側ビニールの剥げてる所は、ボンドを染みこませる。はみ出した所は乾燥後濡れ雑巾で落とす。 |
![]() |
| C55. 修理中 外側ビニールの剥げてる所は、ボンドを染みこませる。はみ出した所は乾燥後濡れ雑巾で落とす。 |
![]() |
| C61. 修理前 チャンバー仕切圧縮板。 |
![]() |
| C62. 修理中 チャンバー仕切圧縮板。ボンドを塗って固める。 |
![]() |
| C63. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C64. 修理前 チャンバー仕切圧縮板裏。 |
![]() |
| C65. 修理中 チャンバー仕切圧縮板裏。ボンドを塗って固める。 |
![]() |
| C66. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C67. 修理中 チャンバー仕切圧縮板裏反対側。 |
![]() |
| C68. 修理中 チャンバー仕切圧縮板裏反対側。ボンドを塗って固める。 |
![]() |
| C69. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C71. 修理前 チャンバー仕切圧縮板2。 |
![]() |
| C72. 修理中 チャンバー仕切圧縮板2。ボンドを塗って固める。 |
![]() |
| C73. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C74. 修理前 チャンバー仕切圧縮板2裏。 |
![]() |
| C75. 修理中 チャンバー仕切圧縮板2裏。ボンドを塗って固める。 |
![]() |
| C76. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C77. 修理中 チャンバー仕切圧縮板2裏反対側。 |
![]() |
| C78. 修理中 チャンバー仕切圧縮板2裏反対側。ボンドを塗って固める。 |
![]() |
| C79. 修理後 さらに、塗装する。 |
![]() |
| C81. 修理前 下蓋表。 |
![]() |
| C82. 修理中 下蓋表。 ボンドを塗る。 |
![]() |
| C83. 修理(塗装)後 下蓋表。さらにペイントする。 |
| C84. 修理前 下蓋(底板)裏右横側。 |
![]() |
| C85. 修理中 下蓋(底板)裏右横側、ボンドを染みこませる。 |
![]() |
| C86. 修理(塗装)後 下蓋(底板)裏右横側、 さらに塗装する。 |
![]() |
| C87. 修理前 下蓋(底板)裏左横側。 |
![]() |
| C88. 修理中 下蓋(底板)裏左横側、ボンドを染みこませる。 |
![]() |
| C89. 修理(塗装)後 下蓋(底板)裏左横側、 さらに塗装する。 |
![]() |
| C8A. 修理中 天日で乾燥中。 |
| C91. 修理前 ヒューズ基板。 |
![]() |
| C92. 修理前 ヒューズ基板裏。 |
![]() |
| C93. 修理(半田補正)後 ヒューズ基板裏。 |
![]() |
| C94. 完成ヒューズ基板裏。 余分なフラックスを落として、コート液を塗る。 |
![]() |
| CA1. 修理中 電源SW・LED。 |
![]() |
| CA2. 修理中 電源SW・LED裏。取り付け金具に錆が出ている。 |
![]() |
| CA3. 修理(塗装)前 電源SW・LED取り付け金具。 |
![]() |
| CB3. 修理(塗装)後 電源SW・LED取り付け金具表、塗装する。 |
![]() |
| CB4. 修理(塗装)後 電源SW・LED取り付け金具裏、塗装する。 |
![]() |
| CC1. 修理前 吸込チャンバー。下の吸込口に黒い埃が付いている、2個の配管継手が緑青を発生。 |
![]() |
| CC2. 修理(清掃)後 吸込チャンバー。 |
![]() |
| CC3. 修理前 2個のチャンバー配管継手が緑青を発生、配管潰れ防止バネにもサビが発生。 |
![]() |
| CC4. 修理(清掃)後 2個のチャンバー配管継手 |
![]() |
| CC5. 修理前 吐出端子、吸入端子の裏。ホース継手が緑青を発生。 |
![]() |
| CC6. 修理(清掃)後 吐出端子、吸入端子の裏。 |
![]() |
| CC7. 修理中 チャンバー配管継手にテフロンホース接続。継ぎ手のミゾにシリコンを詰める。 |
![]() |
| CC8. 修理中 チャンバー配管継手にテフロンホース接続。さらに周りをシリコンで接着。 |
![]() |
| CD1. 修理中 ポンプの配管継手や底板との隙間にシリコンを詰める。 |
![]() |
| CD2. 修理中 電源コード取出口や底板との隙間にシリコンを詰める。 |
![]() |
| CE1. 修理(塗装)前 各種止めネジ類。 |
![]() |
| CE2. 修理(塗装)後 各種止めネジ類。 錆止めにラッカーを吹き付ける。 |
![]() |
| CF1. 修理完成後、下からみる。 |
| E. 調整・測定.。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 |
| E1. 測定中 「A=吐き出し」 の圧力測定。 ターンテーブル浮かし圧力。 |
| E2. 測定中 「B=吸い込」 の圧力測定。 レコード吸着圧力。 |
| E3. 圧力測定 レコード取り外し圧力。 |
| E4. 完成 24時間エージング。 右は Accuphase P−300X |
| |
| ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。写真・記事を無断で商用利用・転載等を、禁じます。 Copyright(C) 2021 Amp Repair Studio All right reserved. |