QUAD 606. 3台目修理記録
平成23年4月26日到着   月日完成
A. 修理前の状況
  • 長年使用しております。 数年前からトランスがブーンと唸ります。 何でもないと言えば何でもないのですが、気になりだすとかなり気になります。 友人がコンデンサーを全てブラックゲートというものに、まだ青色LEDがあまり 一般的でないときに電源ランプを緑のものから交換してくれたアンプ です。 44プリと一緒に使っております。


T.修理前点検測定

B. 原因

  • 電源電解コンデンサー容量不足で出力不足
    電源トランス絶縁物劣化により唸り音

C. 修理状況
D. 使用部品
  • 電解コンデンサー                              14個
    OP−AMP                                   2個
    WBT SP端子 WBT−0730PL                 1組(定価で工賃込み)
    WBT RCA端子 WBT−0201                  1組(定価で工賃込み)
    下足                                     1組4個

E. 調整・測定

F. 修理費              98,800円  オーバーホール修理

A. 修理前の状況
A11. 点検中 前から見る。
A12. 点検中 前右から見る
A13. 点検中 後から見る
A14. 点検中 後左から見る
A21. 点検中 上から見る
A22. 点検中 下から見る。
A23. 点検中 輸入会社の商標。
A31. 点検中 下前から見る
A32. 点検中 下前左から見る
A33. 点検中 下後から見る
A34. 点検中 下後左から見る
A41. 点検中 騒音の測定、電源OFF時。
A42. 点検中 通電時、電源トランスの唸り音測定。
A51. 点検中 上カバーを取り、上から見る。
A52. 点検中 電源ブロック電解コンデンサーが交換されている(2200μF×2=4400μF)、容量が足りない! 正規は最低でも6800μF
A53. 点検中 マイナス側電源ブロック電解コンデンサーの絶縁処理がされていない。
A54. 点検中 改造者の署名。
A55. 点検中 配線の皮膜の損傷。
A56. 点検中 SP接続端子の半田付け。
A57. 点検中 SP接続端子の半田付け2。
A61. 点検中 カットコアの電源トランス。
A62. 点検中 カットコアの電源トランスを取り出す、 日本製と異なりカットコアの締結バンドが無い。
A63. 点検中 カットコアの電源トランスを取り出す、裏側。
A64. 点検中 騒音防止が目的? 下蓋(放熱器)裏に貼られた、スポンジ、熱による経年劣化で剥げている。
A71. 点検中 RCA端子、WBT製に交換可能。
A72. 点検中 SP端子、WBT製に交換可能。
A73. 点検中 SP端子、WBT製に交換、SP線は横方向から差し込むのが良い。
T. 修理前点検測定
T1. 出力・歪み率測定。
    <見方>
   下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定。
   下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル)。   下段中右上=周波数計。
   上段左端 電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用。
   上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定。 左メータ=L出力、右メータ=R出力。
   上段中右 電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用。
   上段右端 オシロ=出力波形 上=R出力、下=L出力。(交流電圧が5V以上の場合1/10のATTが入ります)。
   下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定。 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定。
T21. R側SP出力 30V=112W 歪み率=2%(測定レンジ=3%) 1000HZ
T22. L側SP出力 30V=112W 歪み率=1%(測定レンジ=3%) 1000HZ
T31. R側SP出力 30V=112W 歪み率=2.5%(測定レンジ=3%) 400HZ
T32. L側SP出力 30V=112W 歪み率=2.5%(測定レンジ=3%) 400HZ
C. 修理状況
C1. 修理前 基板を外したシャーシ
C11. 修理前 R側AMP基板。
C12. 修理後 R側AMP基板。 電解コンデンサー3個、抵抗2個、OP−AMP交換
C13. 修理前 R側AMP基板裏
C14. 修理(半田補正)後 R側AMP基板裏 全半田やり直し
C15. 完成R側AMP基板裏  洗浄後防湿材を塗る
C21. 修理前 L側AMP基板
C22. 修理後 L側AMP基板。 電解コンデンサー3個、抵抗2個、OP−AMP交換
C23. 修理前 L側AMP基板裏
C24. 修理(半田補正)後 L側AMP基板裏 全半田やり直し
C25. 完成L側AMP基板裏  洗浄後防湿材を塗る
C26. 修理中 L側AMP基板 雑音の原因が入力端子と考えたのか? 半田付けされている!
C27. 修理中 AMP基板の取り付けネジ穴、 抵抗が邪魔で使用できない。
C28. 修理中 AMP基板の取り付けネジ穴、 拡大。
C29. 修理後 AMP基板の取り付けネジ穴、 抵抗を移動し、ドライバーが貫通する。
C31. 修理前 電源基板
C32. 修理後 電源基板。 電解コンデンサー4個交換
C33. 修理前 電源基板。 AMP基板への配線コネクター
C34. 修理後 電源基板。 AMP基板への配線コネクター、熱収縮チューブで絶縁・補強する。
C35. 修理前 電源基板裏
C36. 修理(半田補正)後 電源基板裏。 フイルムコンデンサー4個追加
C37. 完成電源基板裏 洗浄後防湿材を塗る
C41. 修理前 端子パネル「SP出力端子・RCA入力端子」
C42. 修理中 端子パネル「SP出力端子・RCA入力端子」 穴開け
C43. 修理(交換)後 端子パネル「SP出力端子・RCA入力端子」
                RCA端子をWBT RCA端子に交換、SP出力端子をWBT SP端子 WBT−0730PLに交換。 
C44. 修理前 端子パネル裏
C45. 修理(交換)後 端子パネル裏
C46. 修理中 端子パネル裏上から見る、 太い電源コードを付けても良いように、ホットボンドで固定する。
C47. 修理中 端子パネル裏下から見る、 太い電源コードを付けても良いように、ホットボンドで固定する。
C51. 修理前 端子パネルからの配線コネクター
C55. 修理後 端子パネルからの配線コネクター、熱収縮チューブで絶縁・補強する。
C56. 修理後 R側端子パネルからの配線コネクター、さらに熱収縮チューブで絶縁・補強する。
C57. 修理後 L側端子パネルからの配線コネクター、さらに熱収縮チューブで絶縁・補強する。
C61. 修理前 電源表示LED基板裏
C62. 修理(半田補正)後 電源表示LED基板裏
C63. 完成電源表示LED基板裏 洗浄後防湿材を塗る
C71. 修理前 下ケース足
C72. 修理(交換)後 下ケース足、 これで、空気の対流が良くなります
C73. 修理(交換)後 下ケース足、前下から見る。
C8. 交換部品
C91. 修理前 下から見る
C92. 修理後 下から見る
C93. 完成、 後から見る
E. 修理前の測定
E1. 出力・歪み率測定
    <見方>
   下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、出力を測定。
   下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル)。   下段中右上=周波数計。
   上段左端 電圧計=L側出力電圧測定、黒針のみ使用。
   上段中左 歪み率計=出力の歪み率測定。 左メータ=L出力、右メータ=R出力。
   上段中右 電圧計=R側出力電圧測定、赤針のみ使用。
   上段右端 オシロ=出力波形 上=R出力、下=L出力。(交流電圧が5V以上の場合1/10のATTが入ります)。
   下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定。 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定。
E21. R側SP出力 35V=153W 歪み率=0.02%(測定レンジ=0.1%) 1000HZ
E22. R側SP出力 35V=153W 歪み率=0.02%(測定レンジ=0.1%) 400HZ
E31. L側SP出力 35V=153W 歪み率=0.02%(測定レンジ=0.1%) 1000HZ
E32. L側SP出力 35V=153W 歪み率=0.02%(測定レンジ=0.1%) 400HZ
E41. 24時間エージング中、 左= Mcintosh MC240、 右=GAS AMPZILLA 2A. 5台目
                  近々、企業戦士のもとへ帰ります。
E42. 24時間エージング
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